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乳化液廢水處理系統工藝

簡(jiǎn)要描述:乳化液廢水處理系統工藝
工藝為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"

  • 更新時(shí)間:2024-03-21
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詳細介紹

處理量500m3/h

乳化液廢水處理系統工藝

乳化液廢水處理系統工藝

某鋼廠(chǎng)冷軋乳化液廢水設計處理量20m3/h,來(lái)水CODCr10000~40000mg/L,油含量1000~5000mg/L,具有乳化程度高,化學(xué)性質(zhì)穩定,化學(xué)成分復雜,油類(lèi)等有機污染物濃度高,可生化性差等特點(diǎn)。為滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,需對廢乳化液進(jìn)行預處理工作,處理后出水并入稀堿油廢水系統進(jìn)行生化處理,最終經(jīng)超濾反滲透處理后回用。該乳化液廢水處理系統原工藝為“調節池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾",在處理過(guò)程中由于來(lái)水水質(zhì)不穩定,破乳時(shí)間短效果差,油水相不能有效分離,氣浮效果差,導致超濾膜污堵嚴重。超濾每運行24h就必須進(jìn)行化學(xué)清洗,且清洗周期需24h以上,導致乳化液系統無(wú)法正常運行。


  為了增強破乳及氣浮效果,減輕超濾膜污堵情況,筆者對該系統工藝進(jìn)行優(yōu)化試驗研究。優(yōu)化工藝為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮",經(jīng)過(guò)試驗,破乳及氣浮效果得到有效改善,氣浮后出水已經(jīng)滿(mǎn)足乳化液系統出水水質(zhì)要求,可直接并入稀堿油廢水處理系統進(jìn)行二次處理,因此在原工藝基礎上取消了超濾步驟,從而減少了超濾維護清洗、更換及運行費用。

  本試驗探討工藝優(yōu)化對乳化液廢水系統的影響,新工藝藥劑選型及藥劑投加量的確定。

  1、系統水質(zhì)要求及工藝優(yōu)化情況

  1.1 水質(zhì)要求見(jiàn)表1

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  1.1.1 運行情況

  乳化液廢水處理系統設計提升量為20m3/h,來(lái)水主要污染物指標:來(lái)水CODCr10000~40000mg/L,油含量1500~5000mg/L,由于破乳及氣浮效果差,不銹鋼超濾進(jìn)水CODCr在5000~30000mg/L,油含量1000~5000mg/L,造成不銹鋼超濾膜污堵嚴重,導致系統無(wú)法正常運行。

  1.2 工藝改進(jìn)情況

  1.2.1 原工藝流程圖

  由圖1可以看出,該工藝流程將調節池加溫至65℃,通過(guò)刮油機回收上層浮油,破乳罐投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳,破乳完成后自流進(jìn)氣浮池內,用氣浮法去除水中懸浮的油粒及其他污染物,氣浮池出水經(jīng)紙帶過(guò)濾機去除雜質(zhì),自流進(jìn)超濾循環(huán)箱內,最后經(jīng)不銹鋼超濾膜過(guò)濾后排入稀堿油廢水處理系統進(jìn)行二次處理。

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  在運行過(guò)程中,破乳效果不明顯,氣浮池CODCr去除率僅50%左右,不銹鋼超濾膜污堵嚴重,不銹鋼超濾膜每運行24h需化學(xué)清洗24~48h,清洗費用及清洗頻次高,且很難*清洗干凈,導致系統無(wú)法正常運行。

  1.2.2 優(yōu)化后工藝流程圖

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  由圖2可以看出,該工藝流程將調節池加溫至65℃,并投加硫酸控制pH值進(jìn)行破乳,通過(guò)打回流操作,使硫酸與廢乳化液充分反應,增強破乳效果,上層浮油通過(guò)刮油機進(jìn)行回收,破乳罐前端投加液堿調節pH值至7~9,破乳罐出口處投加PAFC混凝劑,氣浮池前端投加助凝劑PAM,通過(guò)氣浮法去除水中懸浮的油粒及礬花等雜質(zhì),氣浮池出水可直接排入稀堿油廢水系統進(jìn)行二次處理。經(jīng)優(yōu)化后,氣浮效果得到明顯提升,CODCr去除率達93.7%,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L,可直接并入稀堿油廢水系統,因此取消原工藝中超濾步驟,同時(shí)確保了乳化液系統的正常運行。

  2、優(yōu)化試驗研究藥劑選擇

  2.1 絮凝劑的選擇

  試驗選取乳化液調節池內經(jīng)硫酸破乳并加熱至65℃后原水,試驗前使用液堿進(jìn)行中和處理,試驗水樣:CODCr含量30346mg/L,pH值為7.8(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乳化液試驗水樣)。分別投加硫酸鋁、PAC、PAFC作為絮凝劑進(jìn)行藥劑篩選實(shí)驗,實(shí)驗結果以上清液CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖3所示。

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  由圖3可知:在三種絮凝劑中,PAFC效果較佳,投加濃度約250mg/L時(shí),CODCr去除率可達78.9%,且絮團形成速度較快,沉淀時(shí)間短,沉淀效果明顯由于其他兩種絮凝劑。

  2.2 助凝劑的選擇

  取乳化液試驗水樣,分別投加陽(yáng)離子、非離子、陰離子型PAM進(jìn)行藥劑篩選實(shí)驗,實(shí)驗結果以上清液CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖4所示。

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  由圖4可知:在三種類(lèi)型PAM中,陽(yáng)離子型PAM效果較佳,投加濃度約1mg/L時(shí),CODCr去除率可達66.4%。陽(yáng)離子PAM對廢水中的乳化油起到了電荷中和及壓縮雙電層的左右,促使乳化油滴進(jìn)一步破乳析出,而且有機助凝劑有很長(cháng)的分子鏈,能在經(jīng)凝聚作用形成的膠體顆粒間進(jìn)行橋架,形成大而堅實(shí)的絮體。

  2.3 絮凝劑與助凝劑復合實(shí)驗

  取乳化液試驗水樣,分別投加不同濃度PAFC攪拌后,投加1mg/L陽(yáng)離子型PAM,然后經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易氣浮裝置,模仿現場(chǎng)實(shí)際運行情況,取氣浮后出水測CODCr含量,實(shí)驗結果以出水CODCr去除率作為判斷依據,其結果如圖5所示。

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  由圖5可知:當PAFC投加量300mg/L效果較佳,CODCr去除率可達99.1%。根據乳化液出水水質(zhì)要求,實(shí)際運行過(guò)程中并不需要控制到最高CODCr去除率,以本實(shí)驗水樣為例,只需CODCr去除率大于93.4%,就滿(mǎn)足生產(chǎn)運行需求,因此最佳PAFC投加量為200mg/L。

  3、現場(chǎng)試驗

  3.1 根據小試試驗結果確定藥劑種類(lèi)及投加量

  通過(guò)小試試驗結果,確定該工藝流程如圖2所示,破乳罐出水將pH值調制7~9,投加PAFC約200mg/L,陽(yáng)離子型PAM約1mg/L。

  3.2 工藝設備參數

  在現場(chǎng)試驗過(guò)程中,具體運行設備參數見(jiàn)表2。

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  3.3 現場(chǎng)試驗結果

  根據小試實(shí)驗結果及現場(chǎng)人工投加藥劑試驗,確定圖2工藝流程滿(mǎn)足乳化液廢水處理要求,因此對現場(chǎng)加藥管線(xiàn)進(jìn)行改進(jìn)工作,增設液堿、PAFC、PAM投加管線(xiàn),改進(jìn)完成后,進(jìn)入試運行階段,試運行期限為一個(gè)月,試驗結果見(jiàn)表3。

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  由表3可知,在為期一個(gè)月的試運行階段,由于來(lái)水水質(zhì)不同,根據出水效果,調節PAFC和PAM的投加量,其中PAFC投加量較低50mg/L,最高600mg/L,陽(yáng)離子型PAM投加量較低0.4mg/L,最高2.2mg/L,系統出水CODCr去除率平均可達93.7%,且出水中油和SS含量也滿(mǎn)足系統出水指標要求,可直接排入稀堿油廢水系統進(jìn)行二次處理。因此此次工藝優(yōu)化*解決了超濾污堵嚴重導致系統無(wú)法正常運行的問(wèn)題,確保了乳化液系統的正常運行。

  4、結論

  (1)將原乳化液廢水處理工藝由“調節池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾",優(yōu)化為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮"工藝是可行的,經(jīng)優(yōu)化后系統出水CODCr去除率平均可達93.7%。

  (2)經(jīng)現場(chǎng)試驗表明:使用PAFC和陽(yáng)離子型PAM處理乳化液廢水可提高CODCr去除率,投加量根據來(lái)水情況不同,需現場(chǎng)調節,其中PAFC投加量較低50mg/L,最高600mg/L,PAM投加量較低0.4mg/L,最高2.2mg/L。

  (3)經(jīng)系統工藝優(yōu)化后,氣浮池出水水質(zhì)穩定且可直接排入稀堿油廢水系統進(jìn)行二次處理,*解決了乳化液系統由于超濾污堵嚴重造成系統無(wú)法正常運行的問(wèn)題。


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